一般A2/O工藝流程當脫氮(dàn)效果好時,則除磷效(xiào)果較差,反之亦然,很難同時獲得好的(de)脫(tuō)氮除磷的效果。所以(yǐ)特對A2/O工藝提出(chū)改進措施,以提高該工藝的整體處理效(xiào)果。
① 在設計和運行中,保證汙泥回流(liú)比為(60~100)%。
》一般回流到厭氧段的(de)汙泥回流比為(10~20)%,其餘的則回流到缺氧段(duàn)。
》這樣(yàng)就(jiù)減少了進入到厭氧(yǎng)段的硝酸鹽和溶解氧量,*大限度地維持了(le)其厭氧環境,同(tóng)時又(yòu)保證了所需(xū)的汙泥濃度。
② 原汙水應能同(tóng)時進入到厭氧段和缺氧段。
》根據脫氮除磷生化反應對有機碳源的需要,通過閘門調節其進入厭氧段和(hé)缺氧段的汙(wū)水(shuǐ)流量。
》有關研究表明,如(rú)要獲得較(jiào)高的脫氮除磷效果,可(kě)按1/3汙水流入缺氧段(duàn)來設計。
③回流汙泥的提升用潛汙泵代(dài)替螺旋泵,同(tóng)時回流(liú)汙泥和(hé)汙水進入厭氧段和缺(quē)氧段均采用(yòng)淹沒式入流(liú),以減少複氧。
④厭氧段和缺氧段水下攪拌器的功率一般按3~5W/m3來設計。
》過大則會在池內產生渦流,導致混合液溶解氧升高,影響脫氮除磷效果;
》但攪拌功率過小則混合液中的汙泥可(kě)能沉積下來。
⑤取(qǔ)消消化池(chí),將(jiāng)剩餘(yú)汙泥直接經濃縮壓濾(lǜ)成泥(ní)餅後作肥料使用,這(zhè)樣避免了A2/O工藝高磷(lín)剩餘汙泥在消化過程中磷被重新釋放和溶出,影響磷的去除效果。
⑥A2/O工(gōng)藝的汙泥齡取值應兼顧(gù)脫氮除磷二方麵的要求,一般汙(wū)泥齡為15~20d為宜。
⑦混合液回流(liú)比的取值應兼顧A2/O工藝脫氮率(lǜ)要求(qiú)較高和(hé)降低運行費用二個方麵
》一(yī)般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以上,運行費(fèi)用也(yě)不會太(tài)高。如果將缺氧池和好氧池設計成同心圓式,外(wài)圓(yuán)為環形好氧池,采用轉刷曝(pù)氣推流;
》同(tóng)心(xīn)圓的中間是圓形缺氧反(fǎn)硝(xiāo)化池,用潛水攪拌器攪拌推流。
》從厭氧段出來的混合液通過缺氧池圓形隔牆上的開口進入好氧段(duàn),而(ér)好氧段混合液則通過隔牆上的旋轉門回流到缺氧段,混合液的回流量由控製旋轉門的開啟度來調節,使回流混合(hé)液不需用泵提升(shēng),大大節約了能耗,又(yòu)保證了較高的脫(tuō)氮率。
》昆(kūn)明第(dì)二汙(wū)水廠就是采用該種結構(gòu),效果良好。
⑧A2/O工藝設計中,要取得較好的處理效果(guǒ)和比較靈活的運行條件
》一般采用設計參數(shù):厭氧(yǎng)段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;
》缺氧段C/N>6;
》好氧段汙泥負荷(hé)率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
⑨A2/O工藝中(zhōng)水力停留時間一(yī)般為6~8h,三段水(shuǐ)力停(tíng)留時(shí)間(jiān)適宜的比例為厭氧(yǎng)∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)。